Postanowilem, że opiszę swoje ostatnie boryczki związane z drukowaniem w PLA na full metalu .
Na wstępie mój obecny set jeśli chodzi o wózek to :
- radiator V6 od E3D
- heatbreak tytanowy od E3D
- dysza X nozzle od E3D
- platerowany miedziany blok grzejny od Trianglelab
Mam nadzieję że komuś kiedyś przyda się to co opiszę.
Termistor i skręcanie dyszy na gorąco. E3D opisuje u siebie że w przypadku termistora 104GT-2 należy podgrzać całość do 285 C i dokręcić momentem 3Nm.
Broń Boże nie ma co grzać aż do tak wysokiej temperatury - jest to bardzo blisko granicznej temperatury tego termistora j łatwo go uszkodzić, nie wiem dlaczego E3D w wielu przypadkach stosuje takie duże wartości parametrów . Ja swój właśnie w taki sposób uszkodziłem i zaczęły się problemy z nie trzymaniem temperatury i przekłamywaniem co przekładało się na problemy z ustawieniem retrakcji między innymi. Ja u siebie skręcałem wszystko w temperaturze 250 C kluczem z momentem 1.8Nm i w zupełności to wystarcza.
Występował u mnie problem związany z zagadnieniem "heat creep" na co miał wpływ tylko i wyłącznie parametr w slicerze dotyczący zakładki ->chlodzenie-> minimalna prędkość wydruku-> u mnie to zjawisko występowało przy wartości 15mm/s . Niżej przykład z modelem 3dBenchy , finałowy kominek.
Stosunek "ogólnej prędkości" wydruku do prędkości minimalnej jaka występowała i uaktywniła się w momencie druku kominka był na tyle duży że w środku głowicy ciśnienie wytworzone przy którejś z kolei warstwie powodowało wypływ większej ilości PLA które przelewało się poza obrys kominka .
Zanim do tego doszedłem sporo rzeczy sprawdziłem i poprawiłem i nic nie wpłynęło na to zjawisko pozytywnie . Rurka capricorn sztywna na złączkach , ustawienia retrakcji 2,4mm/s przy prędkości 20mm/s . Próbowałem zaniżać maksymalnie retrakcje , kombinowałem z temperatura i nic.
Dopiero zwiększenie minimalnej prędkości wydruku w Prusa Slicer z 15mm/s do 25mm/s rozwiązało w zupełności ten problem .
Dodam tylko że problem uwydatniał się tylko i wyłącznie w miejscach gdzie faktycznie algorytm korzystał z ustawienia minimalnej prędkości - na małych obiektach takich jak dla przykładu wspomniany kominek od 3dBenchy.
Wydruk w temp 225 C
warstwa 0,2 mm
PLA Galaxy Black od DD
Prędkość 60mm/s bez PA
Znaleziono 161 wyników
Wróć do „[worklog] Hypercube HEVO by Wawok”
- 28 maja 2020, 00:20
- Forum: HyperCube
- Temat: [worklog] Hypercube HEVO by Wawok
- Odpowiedzi: 280
- Odsłony: 104099
- 25 kwie 2020, 13:11
- Forum: HyperCube
- Temat: [worklog] Hypercube HEVO by Wawok
- Odpowiedzi: 280
- Odsłony: 104099
Re: [worklog] Hypercube HEVO by Wawok
Ostatnio męczyłem się strasznie z ustawieniami retrakcji na PLA .
Finalnie okazuje się że mój termistor najwidoczniej zaniża temperaturę. Przy PLA i temperaturze 215 C retrakcja była nie do opanowania przy filamencie DD . Nie sprawdzałem termistora , ale takie wyciągnąłem wnioski.
Finalnie retrakcja działa najlepiej przy temperaturze 200C z dyszą X NOZZLE od E3d . Całkowicie nie udało mi się wyeliminować drobnych nitek ale wynik jest dla mnie zadowalający przy wartościach retrakcji :
- Długość retrakcji 2.6
- Prędkość ~25 mm/s
- PA = 0.1
Ustawienia były wykonywane na popularnym modelu "four cons" .
Wydrukowałem co miałem pod ręką żeby sprawdzić wyniki na czymś konkretnym i padło na słynnego żółwia .
Przeskalowany do 70% warstwa 0.2mm , prędkości 80/60mm/s wypełnienie 10% , czas ~1h10min i wyszło tak : pS: filament Galaxy violet jak dla.mnie bomba efekt
Finalnie okazuje się że mój termistor najwidoczniej zaniża temperaturę. Przy PLA i temperaturze 215 C retrakcja była nie do opanowania przy filamencie DD . Nie sprawdzałem termistora , ale takie wyciągnąłem wnioski.
Finalnie retrakcja działa najlepiej przy temperaturze 200C z dyszą X NOZZLE od E3d . Całkowicie nie udało mi się wyeliminować drobnych nitek ale wynik jest dla mnie zadowalający przy wartościach retrakcji :
- Długość retrakcji 2.6
- Prędkość ~25 mm/s
- PA = 0.1
Ustawienia były wykonywane na popularnym modelu "four cons" .
Wydrukowałem co miałem pod ręką żeby sprawdzić wyniki na czymś konkretnym i padło na słynnego żółwia .
Przeskalowany do 70% warstwa 0.2mm , prędkości 80/60mm/s wypełnienie 10% , czas ~1h10min i wyszło tak : pS: filament Galaxy violet jak dla.mnie bomba efekt
- 19 kwie 2020, 13:50
- Forum: HyperCube
- Temat: [worklog] Hypercube HEVO by Wawok
- Odpowiedzi: 280
- Odsłony: 104099
Re: [worklog] Hypercube HEVO by Wawok
OK obrócone wstawiam.
PS: Bardzo proszę aby Administrator usunął wcześniejszy post z błędnie wstawionymi zdjęciami. Dzieki i sory.
PS: Bardzo proszę aby Administrator usunął wcześniejszy post z błędnie wstawionymi zdjęciami. Dzieki i sory.
- 19 kwie 2020, 13:09
- Forum: HyperCube
- Temat: [worklog] Hypercube HEVO by Wawok
- Odpowiedzi: 280
- Odsłony: 104099
Re: [worklog] Hypercube HEVO by Wawok
Na tel otwiera i wygląda normalnie hmmmHolgin pisze:A teraz poobracaj zdjęcia i wrzuć jeszcze raz
- 19 kwie 2020, 13:03
- Forum: HyperCube
- Temat: [worklog] Hypercube HEVO by Wawok
- Odpowiedzi: 280
- Odsłony: 104099
Re: [worklog] Hypercube HEVO by Wawok
W odpowiedzi na wiadomości w sprawie zdjęć zamieszczam ujęcia z wszystkich stron HEVO. Wygląd to nie wszystko - narazie drukuje jako tako
- 19 kwie 2020, 12:28
- Forum: HyperCube
- Temat: [worklog] Hypercube HEVO by Wawok
- Odpowiedzi: 280
- Odsłony: 104099
Re: [worklog] Hypercube HEVO by Wawok
Jest to wózek projektu @dragonn i @Cosikjarekb pisze:Super Ci to wyszło. Możesz zrobić z bliska zdjęcie karetki?
Bazuje na tym co opracowano w Prusie
- 18 kwie 2020, 11:06
- Forum: HyperCube
- Temat: [worklog] Hypercube HEVO by Wawok
- Odpowiedzi: 280
- Odsłony: 104099
Re: [worklog] Hypercube HEVO by Wawok
Dzięki mam Mobiusa na zbyciu - kompletny poskładany bez silnika .
PS: stopka zmieniona
PS: stopka zmieniona
- 18 kwie 2020, 00:05
- Forum: HyperCube
- Temat: [worklog] Hypercube HEVO by Wawok
- Odpowiedzi: 280
- Odsłony: 104099
Re: [worklog] Hypercube HEVO by Wawok
STAN HEVO NA DZIEŃ 17.04.2020
-dołożyłem drukowana obudowę do LCD dueta
-ustawilem sterowanie PWM wentylatora komory
Na dniach drobne poprawki przy usztywnieniu taśmy FPC karetki.
Myślę że na tę chwilę można uznać że budowa została zakonczona
Może w przyszłości jakieś dokładne uszczelnienie komory , na ten moment chciałbym się skupić tylko i wyłącznie na tworzeniu profili pod dostępne materiały PLA , ABS, PETG , TPU tak aby wydruki były jak najlepszej jakości .
-dołożyłem drukowana obudowę do LCD dueta
-ustawilem sterowanie PWM wentylatora komory
Na dniach drobne poprawki przy usztywnieniu taśmy FPC karetki.
Myślę że na tę chwilę można uznać że budowa została zakonczona
Może w przyszłości jakieś dokładne uszczelnienie komory , na ten moment chciałbym się skupić tylko i wyłącznie na tworzeniu profili pod dostępne materiały PLA , ABS, PETG , TPU tak aby wydruki były jak najlepszej jakości .
- 15 kwie 2020, 20:55
- Forum: HyperCube
- Temat: [worklog] Hypercube HEVO by Wawok
- Odpowiedzi: 280
- Odsłony: 104099
Re: [worklog] Hypercube HEVO by Wawok
Po wielu bólach i perypetiach z kabelkologią HEVO znowu drukuje.
Podrukowalem i założyłem wyżej wspomniane tunele do chłodzenia NEMA i założyłem taśmę FPC między karetką i zasilaniem.
Jeszcze muszę ogarnąć sterowanie wentylatorem NOCTUA przez PWM.
Podrukowalem i założyłem wyżej wspomniane tunele do chłodzenia NEMA i założyłem taśmę FPC między karetką i zasilaniem.
Jeszcze muszę ogarnąć sterowanie wentylatorem NOCTUA przez PWM.
- 23 mar 2020, 13:12
- Forum: HyperCube
- Temat: [worklog] Hypercube HEVO by Wawok
- Odpowiedzi: 280
- Odsłony: 104099
Re: [worklog] Hypercube HEVO by Wawok
1. Udało mi się ogarnąć sterowanie PWM wentylatora z komory w zakresie temp. 35-70 C . Trochę ta płytka nie intuicyjna i straciłem trochę czasu żeby ogarnąć sterowanie.
Zakupiona z Ali w linku
https://www.aliexpress.com/item/3297497 ... 4c4dUcbNLT
2. Zrobiłem wycięcia w pleksach pod kanał i radiator silników XY, niestety nie przewidziałem tego i musiałem to zrobić ręcznie multitoolem z parkside'a Finalnie ma to wyglądać jak w projekcie @Cosik i @dragonn z drobną adaptacją do mojego HEVO.
Zakupiona z Ali w linku
https://www.aliexpress.com/item/3297497 ... 4c4dUcbNLT
2. Zrobiłem wycięcia w pleksach pod kanał i radiator silników XY, niestety nie przewidziałem tego i musiałem to zrobić ręcznie multitoolem z parkside'a Finalnie ma to wyglądać jak w projekcie @Cosik i @dragonn z drobną adaptacją do mojego HEVO.