Weekendowo 2 filmiki
Bed leveling:
źródło: https://www.youtube.com/watch?v=dw4ljJxVURY
I pierwszy 'wydruk' po kostkach, cały czas jedyne co zostało skalibrowane w drukarce, to mapa stołu (i to nie do końca, bo nadal widać, że dysza idzie za nisko). Akceleracja itp - wszystko domyślne ustawienia firmware. Slicer też w zasadzie na ustawieniach z poprzedniej drukarki.
źródło: https://www.youtube.com/watch?v=dFuzNb5Umb4
Co do hałasów, to już mniej więcej wiem:
- za duże przyspieszenie, przy 1.5k nie stuka i nie trzęsie całą drukarką (domyślnie jest 3k)
- TMC5160 w StealthChop wprawia silniki w rezonans, po wymuszeniu działania tylko w SpreadCycle jest o wiele lepiej i bez dziwnych dźwięków jakby się wszystko miało zaraz rozpaść
Niestety ostatnia przygoda (z poprzedniego filmu z testem przyspieszenia) zakończyła się rozwaleniem czujnika poziomowania o ramę i muszę założyć nowy, żeby przywrócić drukarkę do stanu używalności (sonda robi też za endstop Z-).
Znaleziono 55 wyników
Wróć do „vn-corexy - projekt wąskiej drukarki CoreXY”
- 06 sty 2023, 20:13
- Forum: RepRap - buduję
- Temat: vn-corexy - projekt wąskiej drukarki CoreXY
- Odpowiedzi: 106
- Odsłony: 40077
- 05 sty 2023, 17:33
- Forum: RepRap - buduję
- Temat: vn-corexy - projekt wąskiej drukarki CoreXY
- Odpowiedzi: 106
- Odsłony: 40077
Re: vn-corexy - projekt wąskiej drukarki CoreXY
Żeby coś wydrukować, to trzeba mieć jeszcze na czym
Czyli bajka o stole.
To co teraz zostało zrobione, to rozwiązanie tymczasowe, bo docelowo ma być grzanie dwustrefowe, konstrukcja ramki mi się średnio podoba i też kółka warto byłoby zamienić na jakieś MGN.
Po prostu na szybko wziąłem najbardziej krzywy stół z tego co mam, ale wymagał on najmniej pracy przy instalacji, bo miał już polutowane kontakty i termistor oraz przyszedł z kompletem kabli.
Bohaterowie: Na początek wycięcie dziur w izolacji termicznej i przyklejenie jej od spodu do stołu: Zdjęcie folii zabezpieczającej: Teraz od góry nakleić folię magnetyczną i zrobić dziury na śruby: Po podłączeniu kabelków można montować: Mógłbym to wszystko podłączyć bezpośrednio pod płytę, ale jednak te 10A to tak na granicy możliwości SKR, zewnętrzne mosfety i tak już przymocowane, więc użyłem jednego z nich - przy okazji przetestuję jak się te moduły zachowują.
Ponieważ SKR ma bezpiecznik w obwodzie grzałki stołu, a użycie zewnętrznego mosfeta omija to zabezpieczenie, to zastosowałem gotowy kabelek z gniazdem bezpiecznika 'samochodowego', wrzuciłem bezpiecznik 20A (pewnie 15A byłby lepszy, ale nie miałem pod ręką). Kabelek całkiem uczciwy, bo AWG12 (~3.3 mm2). Zarobiłem końcówki kabelka z bezpiecznikiem i drugiego kawałka przewodu 4 mm2 na masę: Zostało:
- obciąć silikonowe przewody od stołu (miały chyba z 1.5m!)
- zacisnąć na nich konektorki
- zacisnąć rurki na końcówkach kabelka do sterowania mosfetem
i podłączyć wszystko do kupy: Tak to wygląda po zmontowaniu i z malowaną podkładką z blachy: Stół grzeje się do 65C w trochę ponad 4 minuty, więc nawet nie jest tak źle jak myślałem
Hotend z CHC grzeje się 40 sekund, więc cała drukarka jest gotowa do drukowania PETG w ciągu pięciu minut
BOM:
- stół grzany z blachy aluminiowej 310x310x3 mm (rozstaw śrub 240 mm) na 24V, ok. 240W, w zestawie z termistorem i przewodami silikonowymi
- blacha/podkładka razem z folią magnetyczną
- izolacja termiczna samoprzylepna (pianka z folią aluminiową)
- przewód AWG12 z gniazdem bezpiecznika (czerwony)
- kawałek przewodu 4 mm2 (czarny)
- bezpiecznik 20A
- kabelek dwużyłowy do sterowania mosfetem z JST-XH na jednym końcu (był w zestawie z mosfetem)
- rurki do zaciskania na przewodach
- konektorki widełkowe izolowane (2x czerwone, 2x niebieskie)
- 4x śruby M4x40 nierdzewne wpuszczane
- 4x nakrętki M4 samokontrujące
- 8x podkładka M4 powiększana
- 4x sprężyny do stołu (żółte/pomarańczowe)
Czyli bajka o stole.
To co teraz zostało zrobione, to rozwiązanie tymczasowe, bo docelowo ma być grzanie dwustrefowe, konstrukcja ramki mi się średnio podoba i też kółka warto byłoby zamienić na jakieś MGN.
Po prostu na szybko wziąłem najbardziej krzywy stół z tego co mam, ale wymagał on najmniej pracy przy instalacji, bo miał już polutowane kontakty i termistor oraz przyszedł z kompletem kabli.
Bohaterowie: Na początek wycięcie dziur w izolacji termicznej i przyklejenie jej od spodu do stołu: Zdjęcie folii zabezpieczającej: Teraz od góry nakleić folię magnetyczną i zrobić dziury na śruby: Po podłączeniu kabelków można montować: Mógłbym to wszystko podłączyć bezpośrednio pod płytę, ale jednak te 10A to tak na granicy możliwości SKR, zewnętrzne mosfety i tak już przymocowane, więc użyłem jednego z nich - przy okazji przetestuję jak się te moduły zachowują.
Ponieważ SKR ma bezpiecznik w obwodzie grzałki stołu, a użycie zewnętrznego mosfeta omija to zabezpieczenie, to zastosowałem gotowy kabelek z gniazdem bezpiecznika 'samochodowego', wrzuciłem bezpiecznik 20A (pewnie 15A byłby lepszy, ale nie miałem pod ręką). Kabelek całkiem uczciwy, bo AWG12 (~3.3 mm2). Zarobiłem końcówki kabelka z bezpiecznikiem i drugiego kawałka przewodu 4 mm2 na masę: Zostało:
- obciąć silikonowe przewody od stołu (miały chyba z 1.5m!)
- zacisnąć na nich konektorki
- zacisnąć rurki na końcówkach kabelka do sterowania mosfetem
i podłączyć wszystko do kupy: Tak to wygląda po zmontowaniu i z malowaną podkładką z blachy: Stół grzeje się do 65C w trochę ponad 4 minuty, więc nawet nie jest tak źle jak myślałem
Hotend z CHC grzeje się 40 sekund, więc cała drukarka jest gotowa do drukowania PETG w ciągu pięciu minut
BOM:
- stół grzany z blachy aluminiowej 310x310x3 mm (rozstaw śrub 240 mm) na 24V, ok. 240W, w zestawie z termistorem i przewodami silikonowymi
- blacha/podkładka razem z folią magnetyczną
- izolacja termiczna samoprzylepna (pianka z folią aluminiową)
- przewód AWG12 z gniazdem bezpiecznika (czerwony)
- kawałek przewodu 4 mm2 (czarny)
- bezpiecznik 20A
- kabelek dwużyłowy do sterowania mosfetem z JST-XH na jednym końcu (był w zestawie z mosfetem)
- rurki do zaciskania na przewodach
- konektorki widełkowe izolowane (2x czerwone, 2x niebieskie)
- 4x śruby M4x40 nierdzewne wpuszczane
- 4x nakrętki M4 samokontrujące
- 8x podkładka M4 powiększana
- 4x sprężyny do stołu (żółte/pomarańczowe)
- 05 sty 2023, 14:34
- Forum: RepRap - buduję
- Temat: vn-corexy - projekt wąskiej drukarki CoreXY
- Odpowiedzi: 106
- Odsłony: 40077
Re: vn-corexy - projekt wąskiej drukarki CoreXY
Ciąg dalszy karetki.
Na początek trochę pracy z grzałką CHC, bo oryginalnie gruba i sztywna koszulka jest dosyć długa, a przewody mało elastyczne.
Czyli:
- skrócona koszulka do ok. 3cm - wystarczy żeby odejść od grzałki, ale później już pozwala ułożyć lepiej przewody
- wymienione przewody od grzałki (chyba były w teflonowej izolacji), bo były bardzo sztywne i ciężkie do ułożenia. Zamiast nich zaciśnięte na drutach do grzałki przewody silikonowe AWG20
- zarobiona nowa wtyczka Molex Micro-fit 3.0 dla grzałki (oryginalnie też jest taka wtyczka użyta)
- ucięta wtyczka do termistora (była jakaś odmiana Dupont z zatrzaskiem) i zarobiona 'normalna' JST-XH
Zaciśnięcie kabli silikonowych do grzałki - wziąłem zwykłe tulejki kablowe, ale lekko skróciłem i usunąłem część plastikową: Przymiarka do prowadzenia kabli i ucięcie z minimalnym zapasem: Zamontowane w drukarce razem z wentylatorami chłodzenia wydruku. Widać, że było ciasno - poprzeczka miała służyć do przytrzymania przewodów, ale przydała się do unieruchomienia gniazdek wentylatorów Za to zapasy przewodów zmieściły się zgodnie z planem nad wentylatorami. Przy okazji sprawdziłem czy da się jakoś normalnie dojść kluczem 12, żeby przytrzymać blok przy wymianie dyszy - nie ma problemów o ile czujnik poziomowania nie jest przykręcony I do tego jeszcze czujnik poziomowana stołu - wersja na podczerwień znana jako 'Ormerod IR sensor'. Tak wygląda wersja wypuszczona jakiś czas przez Mellow (ale już nie mają ich w ofercie): Goldpiny do podłączenia czujnika były w niewłaściwą stronę i całość była za duża, więc zostały wymienione na złącze JST-PH. Na zdjęciu również reszta części potrzebnych do montażu: I zamontowane: BOM:
- przewód silikonowy AWG20 - ok. 20-30cm razem
- 2x tulejka kablowa
- kawałek termokurczki
- wtyczka Molex Micro-Fit 3.0 2 pin
- 4x wtyczki JST-XH 2 pin (3x wentylator, 1x termistor)
- 2x wtyczki JST-PH 3 pin (sensor)
- ~15cm przewodu 3 żyłowego do sensora
- 2x śruba M2x10 (sensor)
- 2x śruba M2.5x6 wpuszczana (sensor)
- 2x śruba M3x35 (wentylatory)
- 2x nakrętka M3 (wentylatory)
- ~1g PET-G
- rurka PTFE 4x2 ~5cm (zapomniałem w poprzednim odcinku)
Na początek trochę pracy z grzałką CHC, bo oryginalnie gruba i sztywna koszulka jest dosyć długa, a przewody mało elastyczne.
Czyli:
- skrócona koszulka do ok. 3cm - wystarczy żeby odejść od grzałki, ale później już pozwala ułożyć lepiej przewody
- wymienione przewody od grzałki (chyba były w teflonowej izolacji), bo były bardzo sztywne i ciężkie do ułożenia. Zamiast nich zaciśnięte na drutach do grzałki przewody silikonowe AWG20
- zarobiona nowa wtyczka Molex Micro-fit 3.0 dla grzałki (oryginalnie też jest taka wtyczka użyta)
- ucięta wtyczka do termistora (była jakaś odmiana Dupont z zatrzaskiem) i zarobiona 'normalna' JST-XH
Zaciśnięcie kabli silikonowych do grzałki - wziąłem zwykłe tulejki kablowe, ale lekko skróciłem i usunąłem część plastikową: Przymiarka do prowadzenia kabli i ucięcie z minimalnym zapasem: Zamontowane w drukarce razem z wentylatorami chłodzenia wydruku. Widać, że było ciasno - poprzeczka miała służyć do przytrzymania przewodów, ale przydała się do unieruchomienia gniazdek wentylatorów Za to zapasy przewodów zmieściły się zgodnie z planem nad wentylatorami. Przy okazji sprawdziłem czy da się jakoś normalnie dojść kluczem 12, żeby przytrzymać blok przy wymianie dyszy - nie ma problemów o ile czujnik poziomowania nie jest przykręcony I do tego jeszcze czujnik poziomowana stołu - wersja na podczerwień znana jako 'Ormerod IR sensor'. Tak wygląda wersja wypuszczona jakiś czas przez Mellow (ale już nie mają ich w ofercie): Goldpiny do podłączenia czujnika były w niewłaściwą stronę i całość była za duża, więc zostały wymienione na złącze JST-PH. Na zdjęciu również reszta części potrzebnych do montażu: I zamontowane: BOM:
- przewód silikonowy AWG20 - ok. 20-30cm razem
- 2x tulejka kablowa
- kawałek termokurczki
- wtyczka Molex Micro-Fit 3.0 2 pin
- 4x wtyczki JST-XH 2 pin (3x wentylator, 1x termistor)
- 2x wtyczki JST-PH 3 pin (sensor)
- ~15cm przewodu 3 żyłowego do sensora
- 2x śruba M2x10 (sensor)
- 2x śruba M2.5x6 wpuszczana (sensor)
- 2x śruba M3x35 (wentylatory)
- 2x nakrętka M3 (wentylatory)
- ~1g PET-G
- rurka PTFE 4x2 ~5cm (zapomniałem w poprzednim odcinku)
- 04 sty 2023, 22:57
- Forum: RepRap - buduję
- Temat: vn-corexy - projekt wąskiej drukarki CoreXY
- Odpowiedzi: 106
- Odsłony: 40077
Re: vn-corexy - projekt wąskiej drukarki CoreXY
W tym odcinku budowa karetki.
Na początek części: Z ciekawości zważyłem jak to do kupy jest ciężkie: ~330g, z czego połowę tej wagi robi ekstruder (~170g).
Składanie chłodzenia hotendu: Płytka mocująca hotend do wózka i reszty karetki plus blokada radiatora hotendu: Mocowanie hotendu do płytki mocującej: I zamocowanie ekstrudera do całości (na górze widać fioletową płytkę do mocowania silnika trytytką): A tu przymiarka do mocowania całości już na drukarce (osłona wentylatora jeszcze w starej wersji i bez czujnika poziomowania): Reszta w kolejnych odcinkach, bo forum pozwala dodać tylko po ~20 zdjęć do jednego posta
BOM:
- ok. 40g PET-G
- ekstruder TBG-Lite z silnikiem Moons (ucięty kabel i zarobiona końcówka JST-PH2.0)
- radiator hotendu V6
- łącznik bi-metal
- blok grzejny CHC na 24V z dyszą 0.4 mm
- turbina 4020 na 24V
- 5x insert M3 krótki (4 mm)
- 3x śruby M3x30 (obudowa wentylatora)
- 2x śruby M3x8 (mocowanie do karetki)
- 2x śruby M3x16 (obejma radiatora)
- 2/4x śruby M3x12 (mocowanie do wózka MGN9)
- 1x śruba M3x30 (mocowanie TBG)
- 1x śruba M3x16 (mocowanie TBG)
- opaska zaciskowa 4.2x150
Na początek części: Z ciekawości zważyłem jak to do kupy jest ciężkie: ~330g, z czego połowę tej wagi robi ekstruder (~170g).
Składanie chłodzenia hotendu: Płytka mocująca hotend do wózka i reszty karetki plus blokada radiatora hotendu: Mocowanie hotendu do płytki mocującej: I zamocowanie ekstrudera do całości (na górze widać fioletową płytkę do mocowania silnika trytytką): A tu przymiarka do mocowania całości już na drukarce (osłona wentylatora jeszcze w starej wersji i bez czujnika poziomowania): Reszta w kolejnych odcinkach, bo forum pozwala dodać tylko po ~20 zdjęć do jednego posta
BOM:
- ok. 40g PET-G
- ekstruder TBG-Lite z silnikiem Moons (ucięty kabel i zarobiona końcówka JST-PH2.0)
- radiator hotendu V6
- łącznik bi-metal
- blok grzejny CHC na 24V z dyszą 0.4 mm
- turbina 4020 na 24V
- 5x insert M3 krótki (4 mm)
- 3x śruby M3x30 (obudowa wentylatora)
- 2x śruby M3x8 (mocowanie do karetki)
- 2x śruby M3x16 (obejma radiatora)
- 2/4x śruby M3x12 (mocowanie do wózka MGN9)
- 1x śruba M3x30 (mocowanie TBG)
- 1x śruba M3x16 (mocowanie TBG)
- opaska zaciskowa 4.2x150
- 03 sty 2023, 01:18
- Forum: RepRap - buduję
- Temat: vn-corexy - projekt wąskiej drukarki CoreXY
- Odpowiedzi: 106
- Odsłony: 40077
Re: vn-corexy - projekt wąskiej drukarki CoreXY
Tak tylko zostawię, żeby nie było, że nic się nie dzieje:
źródło: https://www.youtube.com/watch?v=AtOfqe5PD5E
Czyli ładnie wpada w rezonans przy ~70mm/s, a na końcu od tych wibracji odkręcił się 'robaczek' na zębatce silnika i cały test poszedł w p....
Co i jak doprowadziło do stanu 'wypluwa plastik' opiszę później
źródło: https://www.youtube.com/watch?v=AtOfqe5PD5E
Czyli ładnie wpada w rezonans przy ~70mm/s, a na końcu od tych wibracji odkręcił się 'robaczek' na zębatce silnika i cały test poszedł w p....
Co i jak doprowadziło do stanu 'wypluwa plastik' opiszę później
- 28 gru 2022, 14:55
- Forum: RepRap - buduję
- Temat: vn-corexy - projekt wąskiej drukarki CoreXY
- Odpowiedzi: 106
- Odsłony: 40077
Re: vn-corexy - projekt wąskiej drukarki CoreXY
VzBot też ma stół na jednym pasku, do tego opasanie paska na silniku ma wg. mnie kiepskie. Niedawno właśnie wrzucił film o Z:Rozarh pisze:Tak patrzę na ten napęd osi Z i się zastanawiam czy nie przekombinowałeś?
Jeden silnik długim paskiem napędza wszystkie trzy osie...
źródło: https://www.youtube.com/watch?v=-QSaTvnwRX8
Tu: viewtopic.php?f=10&t=7225&start=30#p126958 też wrzucałem filmik z drukarką, co miała właśnie 3 śruby na jednym silniku.
Całość była tak zrobiona na początku z oszczędności (1 silnik, 1 stepstick, jedna dziura w kontrolerze), ale jest tak rozmieszczona, że mogę dać 3 osobne silniki. Ale w sumie nie potrzebuję tańczącego stołu, a gdyby nie krzywy stół, to pewnie nawet czujnika poziomowania bym nie instalował. W obecnej drukarce nie mam i jakoś specjalnie mi nie jest potrzebny.
O ile w Z mam jeszcze parę pomysłów na zmianę, to ten jeden silnik i pasek raczej zostaną.
W viewtopic.php?f=10&t=7225&start=20#p123786 pisałem, że zmieniłem jednak na TR8x2, czyli te niby najbardziej bijące - ale sprzęgła Oldhama robią robotęRozarh pisze:Długi pasek może się już rozciągać co może oznaczać, że każda ze śrub trapezowych może nie oddawać pozycji silnika w wystarczającym stopniu. Masz śruby 8x8
Co do długości paska, to ma on cały 1.5m, niby długi, ale w porównaniu do napędu karetki, to nie ma on prawie obciążenia a i tak jest krótszy. Paski napędowe głowicy mają po 2m.
A, i jak pasek zacznie się rozciągać, to znaczy że wewnętrzne włókna się porwały i pasek jest do kubła i czas założyć nowy
- 27 gru 2022, 23:34
- Forum: RepRap - buduję
- Temat: vn-corexy - projekt wąskiej drukarki CoreXY
- Odpowiedzi: 106
- Odsłony: 40077
Re: vn-corexy - projekt wąskiej drukarki CoreXY
Prowadnice KGT zamawiałem na Ali: https://www.aliexpress.com/item/1000007480470.html - jedne z najtańszych, a przy wyprzedażach i z kuponami czasem można urwać jeszcze z 30% ceny. Kiedyś kupiłem od nich kilka MGN7 i były zadziwiająco dobre jak na cenę, więc zamówiłem później do tej drukarki MGN9 i MGN12 na podmiankę za Robotdigg-i. Prowadnice są po prostu takie jakich oczekuje się po wyjęciu z pudełka - jeżdżą, nie zacinają się, nie latają, nie mają luzów. Jedyne co się zdziwiłem, że brakowało po kulce w wózkach, ale dodają woreczek kulek zapasowych. Są lekko naoliwione po wyjęciu z folii.auspexs pisze:Gdzie zamówiłes prowadnice?
Teoretycznie można je od razu montować i powinno być ok, ja je przetarłem, uzupełniłem kulki i naoliwiłem dla świętego spokoju. Z ostatnimi prowadnicami dokupiłem też ekstra wózek i pasuje bez żadnych problemów.
Te Robotdigg-i, które były droższe od KGT, ale jedne z najtańszych czarnych to całkiem inna bajka. To była po prostu tragedia. MGN12 od nowości lekko się przycinały, to je całkiem rozebrałem, przeczyściłem, złożyłem i było jeszcze gorzej. Okazało się, że kulki były różnych rozmiarów (różnice na 0.02mm) - jak posortowałem kulki na większe i mniejsze, jedne dałem na jedną stronę wózka, a resztę na drugą, to zaczęła chodzić jako tako.auspexs pisze:Aż taka różnica w jakości do poprzednich?
Dla odmiany MGN9 chodziła bardzo luźno, co po doświadczeniach z MGN12 wydawało mi się dobrą rzeczą. Dopóki nie przymierzyłem karetki do wózka i okazało się, że ten dla odmiany ma kolosalny luz. Generalnie te Robotdigg z czystym sumieniem mogę odradzić.
Jak pisałem - mam jeszcze inne tanie prowadnice od chińczyków i w żadnej nie miałem luzów na wózkach.
I osobiście mam wrażenie, że te KGT wyglądają i jeżdżą najlepiej z tych co mam, chociaż w stosunku do innych (oprócz Robotdigg-a) już dużej różnicy nie ma. No i mają napis na wózkach, czego nie ma na innych tanich chińczykach
Oczywiśćie te KGT to chińczyk i można różnie trafić, dlatego zazwyczaj biorę jedną prowadnicę więcej, żeby zmniejszyć ryzyko. Na razie na 8 kupionych prowadnic KGT + ekstra wózek, to wszystkie były ok.
- 26 gru 2022, 01:21
- Forum: RepRap - buduję
- Temat: vn-corexy - projekt wąskiej drukarki CoreXY
- Odpowiedzi: 106
- Odsłony: 40077
Re: vn-corexy - projekt wąskiej drukarki CoreXY
Wiem, że kolejny post w tak krótkim odstępie czasu pozbawi mnie pejdżwjusów, lajków itp, ale chcę się odkopać z zaległości 'opisowych' i pchać budowę dalej.
W tym odcinku w końcu będzie doprowadzenie prądu do karetki
Jedna rzecz, to taśma FFC, co już zostało w większości zrobione, a druga to rozszycie tego po obu stronach, gdzie miejsca specjalnie dużo nie ma na jakieś wielkie i bajeranckie płytki z dużymi złączami.
Wcześniej problemem było też rozszycie sygnałów po stronie mocowania taśmy FFC do ramy, ale zdecydowałem się przenieść to z podstawy silnika B na całkiem osobny byt. Dało to dużo miejsca i możliwość spokojnego wlutowania złącz zamiast bezpośrednio kabli.
Przed montażem: Po montażu: Jak widać dzięki temu, że nie było problemu z miejscem, dało się ładnie przylutować gniazdka:
- JST-XH (po 2 piny na linię) do silnika ekstrudera
- Molex Micro-fit 3.0 do zasilania grzałki (złącza są teoretycznie do 5A, w taśmie są połączone po 5 pinów dla każdej linii) - tu podziękowania dla @dziobu za nocne wspólne szukanie jak najmniejszej wtyczki/gniazda na większe prądy niż zwykłe JST - chociaż i tak wybrałem inne (głównie bo chińczycy zaczęli tak zakańczać swoje grzałki w hotendach, no i jest rzeczywiście małe z gniazdkiem do pcb)
- na pozostałe 12 linii wlutowałem zwykłe goldpiny
Od strony karetki, to już całkiem inna bajka, bo tam miejsca nadal bardzo mało.
Wyszło to tak (najpierw 'na sucho'): A tak już po zamontowaniu: Jak widać, górą wyprowadzone są:
- podłączenie endstopu (3 przewody z taśmy 5 przewodowej) zakończone wtyczką JST-XH 3 pin
- podłączenie dla termistora (2 przewody z tej samej taśmy co endstop) zakończone gniazdkiem JST-XH 2 pin
- podłączenie silnika ekstrudera (tasiemka 4 przewodowa) zakończona gniazdkiem JST-PH (okrągłe silniki Nema14 a Ali mają krótki kabelek z taką wtyczką)
Na dół poszły:
- zasilanie grzałki zakończone tuż pod płytką czarnym gniazdem (lekko spiłowanym po bokach) Molex Micro-fit 3.0 2 pin (na zdjęciach schowane pod tasiemkami do wentylatorów)
- zasilanie wentylatora hotendu zakończone gniazdkiem JST-XH 2 pin
- zasilanie wentylatorów chłodzenia wydruku zakończone dwoma równolegle podłączonymi gniazdkami JST-XH 2 pin
Na środku płytki zostało przylutowane jedno gniazdko JST-PH 3 pin (XH było za duże) do czujnika poziomowania. Jeszcze nie wiem którędy pójdą przewody do niego, bo da się górą jak i dołem.
I wszystko jakoś się mieści: Przy okazji decyzji o standardzie podłączenie silnika na karetce, to uciąłem przewody od silnika z ekstrudera TBG-Lite i zarobiłem na nich wtyczkę JST-PH: Do podłączenia na pierwszy ogień poszedł endstop i drukarka w końcu może zrobić pełny home
źródło: https://www.youtube.com/watch?v=WdWOj4RR_Hs
Po przeniesieniu mocowania taśmy w inne miejsce na ramie widzę, że da się 'płetwę' trochę odsunąć od karetki, żeby zrobić więcej miejsca. Do tego jakby ją przesunąć bardziej do środka, to może i dałoby się skrócić taśmę FFC. Ale to może kiedyś.
BOM:
- 2x gniazdo do druku Molex Micro-fit 3.0 2 pin (jednorzędowe)
- 1x gniazdo do druku JST-HX2.54 2 pin proste
- 3x gniazdo do druku JST-HX2.54 2 pin kątowe
- 1x gniazdo do druku JST-PH2.0 3 pin kątowe
- 1x gniazdo na kabel JST-PH2.0 4 pin
- 1x wtyk JST-PH2.0 4 pin (na silnik)
- 1x wtyk JST-XH2.54 3 pin
- 1x listwa goldpin 6x2
- trochę przewodu wstążkowego TLWY ~0.22 mm2
- 19g PET-G (wspornik)
- 1x śruba M5x12 z łbem walcowym
- 1x nakrętka młoteczkowa M5
- 2x śruba M3x8 z łbem walcowym
- 2x śruba M3x8 z łbem kulistym
- (plytki FPC były w jednym z poprzednich odcinków)
W tym odcinku w końcu będzie doprowadzenie prądu do karetki
Jedna rzecz, to taśma FFC, co już zostało w większości zrobione, a druga to rozszycie tego po obu stronach, gdzie miejsca specjalnie dużo nie ma na jakieś wielkie i bajeranckie płytki z dużymi złączami.
Wcześniej problemem było też rozszycie sygnałów po stronie mocowania taśmy FFC do ramy, ale zdecydowałem się przenieść to z podstawy silnika B na całkiem osobny byt. Dało to dużo miejsca i możliwość spokojnego wlutowania złącz zamiast bezpośrednio kabli.
Przed montażem: Po montażu: Jak widać dzięki temu, że nie było problemu z miejscem, dało się ładnie przylutować gniazdka:
- JST-XH (po 2 piny na linię) do silnika ekstrudera
- Molex Micro-fit 3.0 do zasilania grzałki (złącza są teoretycznie do 5A, w taśmie są połączone po 5 pinów dla każdej linii) - tu podziękowania dla @dziobu za nocne wspólne szukanie jak najmniejszej wtyczki/gniazda na większe prądy niż zwykłe JST - chociaż i tak wybrałem inne (głównie bo chińczycy zaczęli tak zakańczać swoje grzałki w hotendach, no i jest rzeczywiście małe z gniazdkiem do pcb)
- na pozostałe 12 linii wlutowałem zwykłe goldpiny
Od strony karetki, to już całkiem inna bajka, bo tam miejsca nadal bardzo mało.
Wyszło to tak (najpierw 'na sucho'): A tak już po zamontowaniu: Jak widać, górą wyprowadzone są:
- podłączenie endstopu (3 przewody z taśmy 5 przewodowej) zakończone wtyczką JST-XH 3 pin
- podłączenie dla termistora (2 przewody z tej samej taśmy co endstop) zakończone gniazdkiem JST-XH 2 pin
- podłączenie silnika ekstrudera (tasiemka 4 przewodowa) zakończona gniazdkiem JST-PH (okrągłe silniki Nema14 a Ali mają krótki kabelek z taką wtyczką)
Na dół poszły:
- zasilanie grzałki zakończone tuż pod płytką czarnym gniazdem (lekko spiłowanym po bokach) Molex Micro-fit 3.0 2 pin (na zdjęciach schowane pod tasiemkami do wentylatorów)
- zasilanie wentylatora hotendu zakończone gniazdkiem JST-XH 2 pin
- zasilanie wentylatorów chłodzenia wydruku zakończone dwoma równolegle podłączonymi gniazdkami JST-XH 2 pin
Na środku płytki zostało przylutowane jedno gniazdko JST-PH 3 pin (XH było za duże) do czujnika poziomowania. Jeszcze nie wiem którędy pójdą przewody do niego, bo da się górą jak i dołem.
I wszystko jakoś się mieści: Przy okazji decyzji o standardzie podłączenie silnika na karetce, to uciąłem przewody od silnika z ekstrudera TBG-Lite i zarobiłem na nich wtyczkę JST-PH: Do podłączenia na pierwszy ogień poszedł endstop i drukarka w końcu może zrobić pełny home
źródło: https://www.youtube.com/watch?v=WdWOj4RR_Hs
Po przeniesieniu mocowania taśmy w inne miejsce na ramie widzę, że da się 'płetwę' trochę odsunąć od karetki, żeby zrobić więcej miejsca. Do tego jakby ją przesunąć bardziej do środka, to może i dałoby się skrócić taśmę FFC. Ale to może kiedyś.
BOM:
- 2x gniazdo do druku Molex Micro-fit 3.0 2 pin (jednorzędowe)
- 1x gniazdo do druku JST-HX2.54 2 pin proste
- 3x gniazdo do druku JST-HX2.54 2 pin kątowe
- 1x gniazdo do druku JST-PH2.0 3 pin kątowe
- 1x gniazdo na kabel JST-PH2.0 4 pin
- 1x wtyk JST-PH2.0 4 pin (na silnik)
- 1x wtyk JST-XH2.54 3 pin
- 1x listwa goldpin 6x2
- trochę przewodu wstążkowego TLWY ~0.22 mm2
- 19g PET-G (wspornik)
- 1x śruba M5x12 z łbem walcowym
- 1x nakrętka młoteczkowa M5
- 2x śruba M3x8 z łbem walcowym
- 2x śruba M3x8 z łbem kulistym
- (plytki FPC były w jednym z poprzednich odcinków)
- 25 gru 2022, 22:42
- Forum: RepRap - buduję
- Temat: vn-corexy - projekt wąskiej drukarki CoreXY
- Odpowiedzi: 106
- Odsłony: 40077
Re: vn-corexy - projekt wąskiej drukarki CoreXY
Jedziemy dalej
Jak zapowiadałem kilka odcinków temu, do wymiany były prowadnice MGN od Robotdigg oraz 'odwrócenie' karetki. Obie rzeczy na szczęście się ze sobą wiążą tym, że trzeba rozpiąć paski, a później już jest z górki, żeby resztę porozkręcać.
Na początek wymiana prowadnic MGN12 (boki/Y) i MGN9 (belka/X) na prowadnice od KGT. Przy okazji parę zdjęć z ciekawszych fragmentów drukarki. Prowadnice przetarłem, uzupełniłem kulki z zapasowych (wyglądało jakby z każdej strony było za mało o jedną - tak ma być?), dałem oliwki i zamontowałem.
Chodzą o niebo lepiej od Robotdigg, w zasadzie chodzą tak jak powinny chodzić - w miarę lekko, bez zacięć, ale wózki nie mają luzów.
Wracamy do karetki.
Tak ogólnie to wygląda złożenie z części składowych (na zdjęciu jeszcze stara wersja mocowania karetki): - lewa górna ćwiartka to ekstruder,
- lewa dolna to hotend i jego chłodzenie
- prawa dolna to miejsce na wiatraki do chłodzenia detalu
- prawa górna to miejsce mocowania do belki i prowadnicy
Części widoczne, to:
- pierwsza od lewej (fioletowa) to blokada radiatora hotendu i jednocześnie mocowanie ekstrudera
- dalej czarna to mocowanie hotendu i chłodzenia - można to w miarę łatwo odkręcić od mocowania do prowadnicy bez zdejmowania pasków itp
- fioletowe C to mocowanie do wózka MGN, pasków, endstopu i taśmy FFC
- małe półokrągłe fioletowe na górze, to mocowanie silnika ekstrudera do wózka (przy pomocy trytytki)
Kolejna wersja mocowania karetki do wózka MGN: Co się zmieniło:
- endstop poszedł na drugą stronę
- zamiast dziury na kable jest slot, więc nie ma problemu w wyjęciem czy włożeniem w niego kabli
- lewa górna część mocowania osi X dostała miejsce na zamocowanie języczka do endstopu
- zawleczka blokująca pasek GT2 została poszerzona do dodatkowe 2mm i dzięki temu trzyma pasek za jeden ząbek więcej
- odwrócone mocowania pasków (lewa<>prawa)
- trochę odchodziłem mocowanie (zdjęte materiału z grubości mocowania pasków i poniżej pasków zostawiając więcej miejsca na kable/wtyczki)
- na dole karetki usunąłem mocowanie kabli do trytytki (jakoś mi nie pasowało po przymierzeniu kabli) i zamieniłem to na poprzeczkę przykręcaną: I przy okazji zdjęcia z zakładania pasków - pomysł z tą zawleczką naprawdę się sprawdza BOM:
- doszły 2x M3x6 wpuszczane
- ok. gram PET-G na poprzeczkę
- reszta to w zasadzie przedrukowanie tego co już wcześnie było
- części widoczne na 7. zdjęciu będą uwzględnione w kolejnym odcinku
Jak zapowiadałem kilka odcinków temu, do wymiany były prowadnice MGN od Robotdigg oraz 'odwrócenie' karetki. Obie rzeczy na szczęście się ze sobą wiążą tym, że trzeba rozpiąć paski, a później już jest z górki, żeby resztę porozkręcać.
Na początek wymiana prowadnic MGN12 (boki/Y) i MGN9 (belka/X) na prowadnice od KGT. Przy okazji parę zdjęć z ciekawszych fragmentów drukarki. Prowadnice przetarłem, uzupełniłem kulki z zapasowych (wyglądało jakby z każdej strony było za mało o jedną - tak ma być?), dałem oliwki i zamontowałem.
Chodzą o niebo lepiej od Robotdigg, w zasadzie chodzą tak jak powinny chodzić - w miarę lekko, bez zacięć, ale wózki nie mają luzów.
Wracamy do karetki.
Tak ogólnie to wygląda złożenie z części składowych (na zdjęciu jeszcze stara wersja mocowania karetki): - lewa górna ćwiartka to ekstruder,
- lewa dolna to hotend i jego chłodzenie
- prawa dolna to miejsce na wiatraki do chłodzenia detalu
- prawa górna to miejsce mocowania do belki i prowadnicy
Części widoczne, to:
- pierwsza od lewej (fioletowa) to blokada radiatora hotendu i jednocześnie mocowanie ekstrudera
- dalej czarna to mocowanie hotendu i chłodzenia - można to w miarę łatwo odkręcić od mocowania do prowadnicy bez zdejmowania pasków itp
- fioletowe C to mocowanie do wózka MGN, pasków, endstopu i taśmy FFC
- małe półokrągłe fioletowe na górze, to mocowanie silnika ekstrudera do wózka (przy pomocy trytytki)
Kolejna wersja mocowania karetki do wózka MGN: Co się zmieniło:
- endstop poszedł na drugą stronę
- zamiast dziury na kable jest slot, więc nie ma problemu w wyjęciem czy włożeniem w niego kabli
- lewa górna część mocowania osi X dostała miejsce na zamocowanie języczka do endstopu
- zawleczka blokująca pasek GT2 została poszerzona do dodatkowe 2mm i dzięki temu trzyma pasek za jeden ząbek więcej
- odwrócone mocowania pasków (lewa<>prawa)
- trochę odchodziłem mocowanie (zdjęte materiału z grubości mocowania pasków i poniżej pasków zostawiając więcej miejsca na kable/wtyczki)
- na dole karetki usunąłem mocowanie kabli do trytytki (jakoś mi nie pasowało po przymierzeniu kabli) i zamieniłem to na poprzeczkę przykręcaną: I przy okazji zdjęcia z zakładania pasków - pomysł z tą zawleczką naprawdę się sprawdza BOM:
- doszły 2x M3x6 wpuszczane
- ok. gram PET-G na poprzeczkę
- reszta to w zasadzie przedrukowanie tego co już wcześnie było
- części widoczne na 7. zdjęciu będą uwzględnione w kolejnym odcinku
- 25 gru 2022, 14:07
- Forum: RepRap - buduję
- Temat: vn-corexy - projekt wąskiej drukarki CoreXY
- Odpowiedzi: 106
- Odsłony: 40077
Re: vn-corexy - projekt wąskiej drukarki CoreXY
Druga rocznica budowy minęłą
Na początek świeższy rendering, którego zapomniałem wrzucić ostatnio: Jest już prawie wszystko. Brakuje chłodzenia detalu, mocowania do wentylatorów chłodzenia elektroniki i mocowania do wyświetlacza. I pewnie jeszcze czegoś
Dzisiaj dokończenie montażu elektroniki.
Moduły MOS i przekażnika dostały uchwyty do mocowania szyny DIN. Przy okazji doszły kable, więc od razu wymieniłem przewody między mostkami a płytą sterującą na 2x2.5 mm2.
Wszystkie części: Moduły zamocowane do uchwytów (tak, przekaźnik na trytytkę, bo płytka nie ma żadnych otworów mocujących): I zamontowane na drukarce: BOM:
- listwa DIN 190 mm (mocowania były zrobione w poprzednim odcinku)
- 8x śruba M3x8 z łbem walcowym
- trytytka szerokości ~2.5 mm
- ok. 26 g PET-G
- 2x moduł MOS 25A
- moduł przekaźnika 'arduino' na 5V
Na początek świeższy rendering, którego zapomniałem wrzucić ostatnio: Jest już prawie wszystko. Brakuje chłodzenia detalu, mocowania do wentylatorów chłodzenia elektroniki i mocowania do wyświetlacza. I pewnie jeszcze czegoś
Dzisiaj dokończenie montażu elektroniki.
Moduły MOS i przekażnika dostały uchwyty do mocowania szyny DIN. Przy okazji doszły kable, więc od razu wymieniłem przewody między mostkami a płytą sterującą na 2x2.5 mm2.
Wszystkie części: Moduły zamocowane do uchwytów (tak, przekaźnik na trytytkę, bo płytka nie ma żadnych otworów mocujących): I zamontowane na drukarce: BOM:
- listwa DIN 190 mm (mocowania były zrobione w poprzednim odcinku)
- 8x śruba M3x8 z łbem walcowym
- trytytka szerokości ~2.5 mm
- ok. 26 g PET-G
- 2x moduł MOS 25A
- moduł przekaźnika 'arduino' na 5V