Strona 2 z 2

Re: Kolejny D-bot... Ale mój pierwszy

: 06 gru 2019, 19:38
autor: tomek_3100
Rama się skręca,modyfikacje drukują na bierząco...
Co do stołu... podłączony pod zasilacz (porządny ATX) pobiera z gniazdka ok. 240W...
Odliczając straty prądu stół około 200W jak sądzę bierze

Re: Kolejny D-bot... Ale mój pierwszy

: 08 gru 2019, 20:37
autor: tomek_3100
Rama opanowana, ogarniamy kabelki...
I pojawia się problem...
Ramps podłączony do zasilacza... brak reakcji...
Po podłączeniu usb świeci, działa...
Zasilacz prąd podaje, jeśli go wyłączę silniki przestają pracować.
Czy coś w sofcie skopałem?

Ps: probuję ogarnąć
marlina 2.0 ale coś opornie idzie. Znalazłem wersję 1.0.6 przygotowaną pod moją drukarkę i ta działa.
Czy mogę same ustawienia jakoś zaimportować do nowszej wersji?

Re: Kolejny D-bot... Ale mój pierwszy

: 10 gru 2019, 18:47
autor: Zepco
Nie zrobiłeś sobie czasem zwarcia którąś krańcówką? Prawdopodobnie padł stabilizator napięcia.

Re: Kolejny D-bot... Ale mój pierwszy

: 11 gru 2019, 10:16
autor: tomek_3100
Prawdopodobnie właśnie tak było.
Już znalazłem na internetach:)

Re: Kolejny D-bot... Ale mój pierwszy

: 14 gru 2019, 22:57
autor: tomek_3100
D-bot działa:)
emartinelli pisze:Już od jakiegoś czasu mam w swojej testowej drukarce bloczkowy napęd Z.
Sprawuje się dobrze więc może kogoś to zainspiruje. Nie zamieszczam plików stl bo stół i mocowania zrobione z czego popadnie.
Przy odpowiednim naciągu, stół po wydruku ładnie i powoli opada (to chyba największa zaleta w stosunku do tego co jest w X3D), spora dokładność tj. 160 kroków na mm.
Wykorzystane:
- pasek GT2 6mm
- 2x zębatka GT2
- 2x łozysko 605
- śrubka M3x30 do naciągu paska

Kolor żółty to elementy drukowane.
Dzięki Ci:)

U mnie jeden silnik i przełożenie 2:1 na 2 strony. 320 kroków na mm.
W razie braku prądu dopiero pół kilo na stole powoduje, że powoli opada...

Na razie wersja "pajęczynka". Obudowa płyty i ekranu już Wydrukowana ale niema kiedy złożyć. Zlecenia żony i dzieci mają priorytet :)
Testowana do 100mm/s w druku i daje radę.

Na X i Y tmc2208, z i ext a4988.

Koszt... Musiałbym dokładnie policzyć bo jeszcze dużo części w zapasie zamówionych ale myślę że zgodnie z planem w 1k zł się zamieściłem ;)

Re: Kolejny D-bot... Ale mój pierwszy

: 14 gru 2019, 23:28
autor: tomek_3100
"Aneta" też nie odpoczywa...

Re: Kolejny D-bot... Ale mój pierwszy

: 07 sty 2020, 00:33
autor: tomek_3100
Takie pytanko na szybko...
Przy starcie wydruku homing osi...
Z się "podnosi"/ u mnie opuszcza przed homingiem jakieś 10 mm.
A problem w tym, że stół już w pozycji min leży i próbuje jeszcze w dół.
Slicer nic nie zmienia, nieważne czy G28, czy osie po kolei...
To jakieś ustawienie w Marlinie?
Edit: Problem z Core XY jak co:)

Re: Kolejny D-bot... Ale mój pierwszy

: 07 sty 2020, 11:38
autor: FlameRunner
Z Homing Height: http://marlinfw.org/docs/configuration/ ... ing-height
Dobrym rozwiązaniem wydaje się być włączenie (odkomentowanie):

Kod: Zaznacz cały

#define UNKNOWN_Z_NO_RAISE

Re: Kolejny D-bot... Ale mój pierwszy

: 07 sty 2020, 16:52
autor: tomek_3100
Hmm...
Nima...
Znalazłem tylko:
#if ENABLED(NOZZLE_PARK_FEATURE)
// Specify a park position as { X, Y, Z }
#define NOZZLE_PARK_POINT { (X_MIN_POS + 10), (Y_MAX_POS - 10), 20 }
Zmienić 20 na 0?
Sprzwdzę, jak skończy wydruk

Re: Kolejny D-bot... Ale mój pierwszy

: 07 sty 2020, 22:06
autor: tomek_3100
Nozzle park jednak nie...
#define Z_HOMING_HEIGHT -10 // (in mm) Minimal z height before homing (G28) for Z clearance above the bed, clamps, ...
// Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case.
I działa:)