Rozarh buduje drukarkę - problemy
: 12 kwie 2021, 11:43
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem w trakcie budowy pierwszej drukarki 3D. Obecnie drukarka już robi wydruki 3D, ale nie jest to konstrukcja docelowa.
Obudowa typu kostka z profili 30x30 (Hypercube Evolution), obecna kinematyka: kartezjańska, Płyta: Arduino Mega 2560 + RAMPS 1.4 + LCD, Stepsticki DRV8825. Endstopy optyczne. Silniki: Nema 17 SM42HM48 1684 18AF. Extruder: BMG 1.75 TWOTREES dual (z przekładnią). Głowica E3D V6 z grzałką 40W/12V Podgrzewanie stołu 750W/230V. Płyta stołu: Ultrabase 310x310mm wsparta na płycie aluminiowej z grzałką i izolacją termiczną u dołu. Prowadnice drukarki to v-sloty na rolkach poliwęglanowych. Napęd osi Z - śruba trapezowa T8.
Docelowo chcę zmienić kinematykę na CoreXY i płytę oraz stepsticki na coś lepszego. Jednak do tej zmiany potrzebuję wydrukować trochę elementów - zwłaszcza takich, które obecnie nie istnieją
Obecnie mam następujące problemy:
1. Po ostatniej przebudowie osi X (która jeździ góra-dół) stała się ona trochę ciężka i pozostawiona sama sobie (gdy stepstick jest niewysterowany) zjeżdża samoczynnie w dół. Coś kombinować, czy tak to zostawić a poprawić jedynie końcowe G-Code, żeby odsuwały głowicę na róg stołu po wydruku?
2. Czasem pojawia mi się efekt Heat Creap - jak do tej pory tylko na filamencie PLA (czerwony 3D Active), a próbowałem już zielony (też 3D Active) i PETG Devil Design i na nich nie ma problemu. Głowica jest dość dobrze izolowana i nadmuch ma z turbinki 50/50. Czy ten efekt może się pojawić dla konkretnego słabego filamentu?
3. Mam drugą turbinkę 50/50 do chłodzenia wydruku lecz bez żadnych tuneli kierujących nadmuch. Ustawiam ją pod kontem albo prostopadle do stołu, lecz generuje tak duży nadmuch przy 100%, że albo wydruki odklejają się od stołu (PETG) albo działa mi zabezpieczenie termiczne drukarki (zbyt mocno wyziębia głowicę - aż o ponad 8°C). Żeby nie było problemów daję jej nadmuch na 50-55% i jest ok. Miał ktoś coś podobnego?
4. Najdziwniejsza sprawa jak dla mnie to ustawienie liczby kroków na osi Z: Silnik 400 kroków na obrót (sprawdziłem go ręcznie impulsując stepstik). Śruba ma 2mm skoku. Na stepsticku ustawiony prąd na 1A i mikrokroki na 1/16. Z wyliczeń daje to 3200 kroków na 1mm. Niestety wpisanie takiej wartości do configure.h w Marlinie podnosi oś np. na 4cm zamiast 1cm. Pomogła zmiana stepów z 3200 na 800. Co pominąłem w obliczeniach, że wychodzi mi taki wynik?
Obudowa typu kostka z profili 30x30 (Hypercube Evolution), obecna kinematyka: kartezjańska, Płyta: Arduino Mega 2560 + RAMPS 1.4 + LCD, Stepsticki DRV8825. Endstopy optyczne. Silniki: Nema 17 SM42HM48 1684 18AF. Extruder: BMG 1.75 TWOTREES dual (z przekładnią). Głowica E3D V6 z grzałką 40W/12V Podgrzewanie stołu 750W/230V. Płyta stołu: Ultrabase 310x310mm wsparta na płycie aluminiowej z grzałką i izolacją termiczną u dołu. Prowadnice drukarki to v-sloty na rolkach poliwęglanowych. Napęd osi Z - śruba trapezowa T8.
Docelowo chcę zmienić kinematykę na CoreXY i płytę oraz stepsticki na coś lepszego. Jednak do tej zmiany potrzebuję wydrukować trochę elementów - zwłaszcza takich, które obecnie nie istnieją
Obecnie mam następujące problemy:
1. Po ostatniej przebudowie osi X (która jeździ góra-dół) stała się ona trochę ciężka i pozostawiona sama sobie (gdy stepstick jest niewysterowany) zjeżdża samoczynnie w dół. Coś kombinować, czy tak to zostawić a poprawić jedynie końcowe G-Code, żeby odsuwały głowicę na róg stołu po wydruku?
2. Czasem pojawia mi się efekt Heat Creap - jak do tej pory tylko na filamencie PLA (czerwony 3D Active), a próbowałem już zielony (też 3D Active) i PETG Devil Design i na nich nie ma problemu. Głowica jest dość dobrze izolowana i nadmuch ma z turbinki 50/50. Czy ten efekt może się pojawić dla konkretnego słabego filamentu?
3. Mam drugą turbinkę 50/50 do chłodzenia wydruku lecz bez żadnych tuneli kierujących nadmuch. Ustawiam ją pod kontem albo prostopadle do stołu, lecz generuje tak duży nadmuch przy 100%, że albo wydruki odklejają się od stołu (PETG) albo działa mi zabezpieczenie termiczne drukarki (zbyt mocno wyziębia głowicę - aż o ponad 8°C). Żeby nie było problemów daję jej nadmuch na 50-55% i jest ok. Miał ktoś coś podobnego?
4. Najdziwniejsza sprawa jak dla mnie to ustawienie liczby kroków na osi Z: Silnik 400 kroków na obrót (sprawdziłem go ręcznie impulsując stepstik). Śruba ma 2mm skoku. Na stepsticku ustawiony prąd na 1A i mikrokroki na 1/16. Z wyliczeń daje to 3200 kroków na 1mm. Niestety wpisanie takiej wartości do configure.h w Marlinie podnosi oś np. na 4cm zamiast 1cm. Pomogła zmiana stepów z 3200 na 800. Co pominąłem w obliczeniach, że wychodzi mi taki wynik?